一、问题描述及原因分析
目前聊城电厂烟囱工程施工至第11节,模板已拆至八节,从混凝土外观情况看,主要存在以下问题:
①混凝土表面气孔较多;②上、下两节错台明显;③轨道模与普通垫缝模板组合处不圆滑;④模板竖缝看上去仍然较大;⑤混凝土外观颜色不一致。
产生以上几种情况的原因分析如下:①混凝土振捣工艺不合理,上部混凝土振捣时间太短,以及漏振等导致产生气泡。还有一点是混凝土塌落度不一致,有大有小,振捣时间难以控制导致产生气泡;②上、下混凝土错台是由于局部“U”卡没有满上,大模板中部刚度不足和“U”卡上不紧时没使用“L”插销,下一节混凝土干缩等;③是由于在施工中虽然轨道模及连接模板尺寸准确,但圆滑度及上下模板垂直度较差;④竖缝是由于振捣混凝土时产生力量较大,模板生产变形,灰浆进入模板缝,越振缝隙越大;⑤混凝土外观颜色不一致,是由于布料顺序安排不合理,混凝土供应不及时和养护用水含铁质太多,模板表面锈蚀及表面清理不彻底等多方面原因造成的。
二、对已产生的混凝土外观质量问题采取以下纠正措施
1.混凝土表面的流坠、发黄现象首先用油灰刀铲除干净,然后用砂布进行打磨处理;2.混凝土表面的气孔,要用白水泥掺有107胶水的水泥浆封堵,使水泥浆干燥后同混凝土表面颜色一致;3.混凝土表面较大的竖缝及水平缝要用磨光机打磨平,然后用白水泥浆轻轻刷上一遍,使其表面不至于有发黑感或花纹现象。
三、对以上几种质量通病,采取以下预防措施
1.首先对混凝土的浇筑要再增加两个布料点,减小混凝土拖槎长度,点与点距离不超过2m,也不得太大,若施工面太大,容易产生施工缝,而且分层较明显,其次要加强混凝土的振捣。对此采取以下措施:①混凝土要顺模板槎振捣,振捣器的操作要做到快插慢拔,防止混凝土发生分层离析和内部孔洞;②混凝土的浇筑厚度不得超过振动棒长的1.25倍,在振捣上部时,应插入下层5cm左右;③混凝土的振捣时间要掌握好,过短不易捣实,过长可能引起离析,应视混凝土表面呈小面积水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准;④振捣器插点要采用交叉式,距离50cm左右,距离模板不应太大,但也不应太靠近模板,一般13cm左右,太大振捣不实,太近容易碰到模板,使模板变形,导致漏浆,出现错台,“戴帽”现象。最后还要加强对混凝土施工过程中的监察力度,搅拌站所供混凝土应严格遵照混凝土配合比执行,实验室及施工单位要加强检查,对现场发现不合格的混凝土要退回鸿大公司。2.混凝土错台:关键要在模板加固上下工夫,要满上“U”卡,在大模板中部和“U”卡上不紧的部位,要卡上“L”插销,支模时,由于下一节混凝土干缩,要把下一节模板检查一下,对拉螺栓要全部再紧上一遍,另外租赁公司要进2000个新的“U”卡配合使用。在大模板弧形不圆滑或上下弧度不一致的情况时,采用木楔子垫平。3.轨道模和普通模板的组合问题,从计算分析看,在烟囱50m之下,最大偏差不超过3~4mm,在以后的施工及验收检查中,不但做到尺寸准确,而且还要特别注意模板的圆滑度及上下垂直度,使模板组合也要尽量趋近合理,另一方面我们所需的50m 2小模板应及早落实到位,以防随烟囱高度增高模板组合越来越困难。4.模板竖缝,在大模板之间一定要增加一定量的撑筋和3.0cm厚的钢筋保护层垫块,在上下两对拉螺栓处(即炮弹位置)中部也要加保护层垫块,在靠近模板竖缝处振捣混凝土时还要特别注意,速度要慢。5.混凝土的外观颜色,由于施工养护用水含铁质较多,浇水养护后混凝土表面发黄,本批模板材质也不好,见水后锈蚀较快,在工程验收中,要特别注意,有锈蚀现象一定要处理好,从第六节开始,筒壁养护已采用浅井水,从使用情况看,效果还比较好。最后一点就是人员素质问题,沙州队要确保那些责任心强、有经验的人员参加施工,对新手、责任心不强人员予以撤换或培训学习,并做好培训记录,合格后方可上岗。建筑工程处要增强监控力度,狠抓过程管理,确保烟囱施工质量。